故障1上電后伺服電動機電流持續(xù)上升直至報警
故障現(xiàn)象:有很多例這樣的情況,開機不久,某一伺服電動機就出現(xiàn)“過載”或“過電流”報警,有幾例是如果不驅動伺服軸,該軸不報警,一旦僅僅做點動運行,也發(fā)生“過載”或“過電流”報警。而實際情況是電動機空載運行。
分析及處理:既然是“過載”,“過電流”報警,應該是伺服電動機帶上了很大負載,但電動機現(xiàn)在是空載,為什么會出現(xiàn)這種故障現(xiàn)象呢?
打開CNC上的“伺服監(jiān)視”畫面,觀察到只要發(fā)出“點動”信號,伺服電動機轉動后即使立即停止,電動機電流持續(xù)上升,直到超過設定的極限后發(fā)出報警。
在調(diào)試階段:
(1)檢查電動機型號參數(shù)##222s,該參數(shù)設置錯誤也會出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象。
(2)檢查電動機與驅動器的三相電源U,V,W是否對應,相序錯誤會引起此類故障。
(3)機械安裝有問題,伺服電動機軸受到了來自機械方面的過大的扭矩。伺服電動機的工作特性是保持在NC系統(tǒng)的“指令位置”,而來自機械方面的過大的扭矩迫使伺服電動機離開其“指令位置”,兩方面互相作用,伺服電動機一直在不斷工作,所以在“伺服監(jiān)視”畫面就看到“電流持續(xù)上升”。
(4)如果“反向間隙"#2011,#2012設置過大也會加劇由于機械安裝不當引起這類過載現(xiàn)象。
故障排除:要求廠家將伺服電動機拆下,檢查安裝的同心度及其他影響伺服電動機軸受力的情況。重新安裝后,該故障排除。
也有幾例是工作過一段時間后電動機仍然出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象,經(jīng)過重新拆裝電動機后故障消除。
故障2上電后運行,伺服電動機發(fā)熱直至冒煙
故障現(xiàn)象:某客戶大型壓力機數(shù)控系統(tǒng)為三菱M64,伺服電動機7. 5 kW。交付使用3個月后,點動運行,該電動機出現(xiàn)發(fā)熱,手摸上去燙手,甚至冒煙。但并未出現(xiàn)“過載”、“過電流”報警。
觀察和分析:在顯示屏的“伺服監(jiān)視”畫面,電流偏高。用手摸伺服電動機,電動機發(fā)熱燙手。該電動機帶有抱閘,其電動機發(fā)熱部位正是抱閘處,其余部位不發(fā)熱。因此判斷是抱閘未打開,電動機強制運行而引起的摩擦發(fā)熱。
三菱伺服電動機抱閘電壓是DC24V,不分極性,用萬用表檢查控制柜內(nèi)的DC24V電源,電壓達到DC24V,且上電后已發(fā)出打開抱閘信號,電動機是新的(假設電動機不存在問題),是哪個環(huán)節(jié)出了問題呢?
仔細觀察該設備,該設備是大型壓力機,從控制柜到伺服電動機距離約10m,這段距離可能造成電壓降。用萬用表檢查伺服電動機的抱閘接頭,其電壓只有DC22V,而標準要求為DC24V士5%,即抱閘電壓在DC22.8V-DC25.2V。很可能是由于抱閘接頭部的DC電壓過低,造成了抱閘不能打開。
故障排除:將控制柜內(nèi)的DC24V電源電壓調(diào)高,使抱閘處電壓達到DC24V,這樣抱閘就可以打開,電動機可以正常運行了。
小結:運行中電動機無故出現(xiàn)抖動,運行不暢,電動機電流升高甚至過熱過載也應該首先檢查抱閘是否打開。三菱伺服電動機的電動運行能力較強,即使帶抱閘運行,有時也未必報警,但可以觀察到運行不暢,電動機電流升高。因此,凡是出現(xiàn)電動機運行不暢,檢查抱閘是必須的。
而且該抱閘對電壓的要求較高,如果達不到DC24V就可能時斷時續(xù),引起電動機運行的抖動。
引起電動機運行不暢的第二個原因是相序不對,相序不對會引起電動機顫動、悶響,這是必須注意的。
故障3伺服軸一運動就出現(xiàn)“過極限報警”
基本配置:數(shù)控熱處理機床,三菱數(shù)控C64系統(tǒng)NC軸:5軸使用絕對值檢測系統(tǒng)。
故障現(xiàn)象:5個軸的絕對值原點全部能正常設置,無報警;但點動試運行時,第1-4軸能正常運行,第5軸不能正常運行,一運動就出現(xiàn)“過極限報警”。
檢查:第5軸軟極限參數(shù)##2013,#2014設置正常,該參數(shù)沒有問題。
將第5軸改為“相對值檢測系統(tǒng)”,可點動運行。不出現(xiàn)”過極限報警”。客戶稱該系統(tǒng)參數(shù)是直接從另一多軸(8軸)系統(tǒng)復制過來的。
分析:如果該現(xiàn)象與“絕對值檢測系統(tǒng)”有關,為何其他4軸能在“絕對值檢測系統(tǒng)”下正常工作?如果與軸數(shù)有關,同樣系統(tǒng)已使用多次,如果與參數(shù)有關,為何在“相對值檢測系統(tǒng)”下能夠點動?
判斷:既然第5軸在“絕對值檢測系統(tǒng)”下點動出現(xiàn)“過極限報警”報警,而在“相對值檢測系統(tǒng)”又可正常工作,該系統(tǒng)可控制NC軸為8軸,所以可判定系統(tǒng)硬件無問題,問題仍然是參數(shù)問題,要么有某一參數(shù)在起作用,要么有參數(shù)互相沖突。
處理:繼續(xù)檢查參數(shù),特別是檢查“絕對值檢測系統(tǒng)”與軟極限有關的參數(shù),當檢查到參數(shù)#8204時,發(fā)現(xiàn)第5軸參數(shù)與其他軸不同,將其修改后,第5軸能夠正常運行;參數(shù)#8204的含義是—行程極限負值,參數(shù)##8202,#8203,#8204,#8205都與行程范圍有關;參數(shù)##8204 , #18205規(guī)定了第2類行程限制范圍,而參數(shù)#8202,#8203規(guī)定了對第2類行程限制范圍的檢查是有效還是無效,一般默認值是有效;所以一旦對第2類行程限制范圍設定了數(shù)值(設定了參數(shù)#8204,#8205的數(shù)值),上電后就進行檢查。
對于上述的故障現(xiàn)象而言:在使用“絕對值檢測系統(tǒng)”時,系統(tǒng)在上電后就已經(jīng)建立了坐標系,如果對第2類行程極限也進行了設置,系統(tǒng)一直在進行檢測,當行程極限很小時,一點動就會出現(xiàn)報警。
而使用“相對值檢測系統(tǒng)”時,上電后并未馬上進行回原點操作,系統(tǒng)尚未建立坐標系,所以可進行點動操作而不報警。這就是造成令人迷惑的原因。
故障4 伺服軸運行出現(xiàn)悶響
故障現(xiàn)象:某配用三菱M64系統(tǒng)的加工中心經(jīng)過搬遷后重新安裝,客戶報告開機運行時X軸工作臺運行出現(xiàn)極大的悶響聲。而在原廠運行時一切正常。原參數(shù)未修改過。
分析:伺服電動機運行出現(xiàn)悶響是振動的一種,一般是伺服電動機運行頻率區(qū)域與機床固有頻率區(qū)重合,形成共振而表現(xiàn)成劇烈的振動。該加工中心經(jīng)過搬遷后重裝,其固有頻率可能發(fā)生改變,形成共振。
處理:建議客戶修改參數(shù)#2238。該參數(shù)的作用是設定“共振頻率”,即使電動機運行時避開這一頻率。若機床的安裝比以前更緊固,共振頻率會降低,則降低該參數(shù)值,反之升高。照此建議修改參數(shù)后振動消除。
故障5 伺服電動機運行時有悶響聲,電動機有發(fā)熱現(xiàn)象
基本配置:立式淬火機床,E60數(shù)控系統(tǒng),運動軸為垂直軸。該機床剛交付使用。
故障現(xiàn)象:伺服電動機運行時有悶響聲,電動機有發(fā)熱現(xiàn)象。
分析與處置:建議客戶先檢查參數(shù),發(fā)現(xiàn)速度環(huán)增益參數(shù)#2205 = 60,這一參數(shù)設置值遠小于標準值,要求客戶將#2205參數(shù)設置為適當值##2205二150后,故障消除。當##2205參數(shù)設置過小時,會出現(xiàn)上電后顫動、抖動、巨大噪聲等現(xiàn)象。
對于電動機發(fā)熱問題的處理:對立式淬火機床而言,其伺服電動機帶動垂直軸運行,垂直方向帶有平衡配重,如果平衡配重不合理,就會造成電動機上下行的工作負載相差過大,電動機某一方向運行時電流過大,電動機就會發(fā)熱。
簡易的調(diào)整方法是:打開“伺服電動機診斷畫面”,觀察伺服電動機上下行運行時的電流,先調(diào)整穩(wěn)態(tài)時的電流,通過加減配重塊使上下行穩(wěn)態(tài)時的電流大致相等。再觀察加減速時的電流是否有超過額定電流3倍的情況,如果有這種情況,就將加減速時間延長,使最大電流減小。
故障6 上電后,系統(tǒng)總是出現(xiàn)“S0 0052”系統(tǒng)過載報警
故障現(xiàn)象:數(shù)控車床配三菱E60數(shù)控系統(tǒng),上電后,系統(tǒng)總是出現(xiàn)“SO1 0052”系統(tǒng)過載報警。
發(fā)生時段:交付使用1年后。
分析與判斷:上電后機床沒有動作就出現(xiàn)“過載”顯然不是正常報警。先檢查外圍的問題如接地、動力電的絕緣。最后查明是伺服驅動器上的三相電源線有一相松動,這是一個很隱蔽的故障。系統(tǒng)也沒有發(fā)出“電源斷相’服警,而發(fā)出“過載報警”。這可作為一典型實例。
故障7 Z軸一移動就“過載報晉”
故障現(xiàn)象:大型熱處理機床,數(shù)控系統(tǒng)為三菱E68系統(tǒng)Z軸一移動就出現(xiàn)“過載”報警。
發(fā)生時段:交付使用3個月后。
觀察與分析:電動機已經(jīng)脫開負載,獨立運行,用手輪移動該軸,觀察到顯示屏上Z軸位置數(shù)據(jù)變化,電動機無反應,操作2. 3。就發(fā)生“過載報警”。復位后系統(tǒng)又正常。
用手輪移動觀察到顯示屏上Z軸位置數(shù)據(jù)變化說明系統(tǒng)正常,2. 3 s后報警,而電動機又不帶負載,因此判斷:(1)外圍配線的接地,絕緣有故障;(2)抱閘未打開;(3)驅動器及電動機有故障。
檢查到抱閘時,發(fā)現(xiàn)電動機上的抱閘電源插頭松動,而且抱閘電源線太細,按要求應該0. 5 m擴。線徑太細造成壓降大,要求廠家更換抱閘電源插頭和電源線后,故障消除。
故障8 E60系統(tǒng)出現(xiàn)“EMG 009E”和“SVR0052”報警
故障現(xiàn)象:某客戶焊接機使用三菱E60數(shù)控系統(tǒng),有兩伺服軸。其A軸為旋轉軸帶動工件旋轉,Y軸為直線軸帶動焊槍前進后退,該系統(tǒng)運行3個月后客戶報告CNC系統(tǒng)出現(xiàn)”急停”報警,報警號為:"EMG009E”和“SVR 0052”系統(tǒng)處于急停狀態(tài),不能正常運行。該報警是“電池電壓低”和“編碼器電纜故障”。
分析和判斷:要求客戶自行更換電池后,仍然未消除報警。筆者到達現(xiàn)場后對CNC系統(tǒng)進行了仔細觀察。報警號依然是:"EMG 009E”和“SVR 0052"。
這些報警與伺服系統(tǒng)相關,進一步在“伺服監(jiān)視”畫面觀察,發(fā)現(xiàn)上電后A軸編碼器電流直線上升,直到出現(xiàn)報警:"0050"—負載過大報警。而當時該軸電動機已經(jīng)拆下擺在地上,顯然這樣報警是編碼器已經(jīng)發(fā)生故障所引起。而同時Y軸電動機上電后出現(xiàn)一次猛烈竄動,隨即報警"0052"—誤差過大。而當時未對系統(tǒng)有任何操作。電動機也已經(jīng)拆下擺在地上。因此判斷Y軸編碼器也出現(xiàn)故障。
這次該設備兩伺服電動機編碼器同時發(fā)生故障,從質量管理學的角度來說應該是一個“固定因素”在起作用,而不是偶然的因素。將損壞的編碼器拆開檢查,發(fā)現(xiàn)編碼器的地線燒毀,其形成的煙霧顆粒遮住了編碼器的檢測部件,所以造成了編碼器故障。
判斷:系統(tǒng)內(nèi)有強電通過。這印證了工廠維修人員反映發(fā)生故障后,打開機柜,聞到一股電氣燒糊味道的情況。仔細查看電氣柜并詢問工廠維修人員,證實電柜的地線與零線相連。而在三菱CNC是禁止地線接到零線上的??梢耘卸ㄓ袕婋娛峭ㄟ^零線進入到CNC系統(tǒng)。
處置:(1)要求客戶正確連接地線;(2)更換兩臺編碼器后系統(tǒng)恢復正常。CNC系統(tǒng)未出現(xiàn)報警。
故障9三菱C64系統(tǒng)發(fā)生SO1 0018報警
故障現(xiàn)象:客戶的大型工作機械,采用三菱C64系統(tǒng),其伺服電動機與伺服驅動器之間距離超過20m,系統(tǒng)不時出現(xiàn)內(nèi)部報警,不能正常工作。而同一臺設備另外幾套伺服系統(tǒng)卻不發(fā)生報警,其差別在于伺服電動機與伺服驅動器之間距離小于10m。
分析與判斷:由于同一臺設備的伺服系統(tǒng)型號相同,其差別在于伺服電動機與伺服驅動器之間距離不同,分析是編碼器電纜制作有問題。仔細檢查編碼器電纜制作圖,當電纜長度大于15m時,其制作方法與小于15m時有所不同。在電纜長度大于15m時,要求對電源線實行3根線并聯(lián)絞合,而且要求每條電線粗0.5mm2。
檢查客戶實際制作的電纜,電源線只用了1根0.12 mmz的電線,這當然不符合編碼器電纜制作要求。由于電纜線太細,電纜過長,造成電源電壓壓降過大,以致編碼器工作電壓不足,所以編碼器不能正常工作,造成系統(tǒng)報警。
處理:按編碼器電纜制作要求,將3根0.5mm2線絞合并聯(lián)制作電源線,故障消除并且沒有再發(fā)生。
這種現(xiàn)象在使用三菱通用伺服系統(tǒng)MR-J2S, MR-J3S也出現(xiàn),按同樣方式可解決。
故障10 數(shù)控車床加工端面時,表面出現(xiàn)周期性波紋
故障現(xiàn)象:三菱E60系統(tǒng)數(shù)控車床,在加工端面時,表面出現(xiàn)周期性波紋。
分析與處理:數(shù)控車床端面加工時,表面出現(xiàn)振紋的原因很多,在機械方面如刀具、絲杠、主軸等部件的安裝不良、機床的精度不足等等都可能產(chǎn)生以上問題。但該故障周期性出現(xiàn),有一定規(guī)律,一般應與主軸的位置反饋系統(tǒng)有關,但仔細檢查機床主軸各部分,卻未發(fā)現(xiàn)任何不良。仔細觀察振紋與X軸的絲杠螺距相對應,因此對X軸進行了檢查。其結構是伺服電動機與滾珠絲杠間通過齒形帶進行聯(lián)接,位置反饋編碼器采用的是分離型布置。檢查發(fā)現(xiàn)X軸的分離式編碼器安裝位置與絲杠不同軸,即:編碼器軸心線與絲杠軸心線不在同一直線上,從而造成了X軸移動過程中的編碼器的旋轉不均勻,反映到加工中,則出現(xiàn)周期性波紋。重新安裝、調(diào)整編碼器后,機床恢復正常。
(審核編輯: 智匯小新)
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