利用先控技術(shù)在TPS系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)的防喘振控制
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防喘振控制方案研究
一、程序移植的歷史背景及現(xiàn)實(shí)意義
大慶煉化公司180萬(wàn)噸/年ARGG裝置三機(jī)組(軸流風(fēng)機(jī)、煙機(jī)、主電機(jī))控制系統(tǒng)是TRICONEX公司的TS3000控制系統(tǒng),如圖1,自1998年投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn),但自2002年控制系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)燒卡的現(xiàn)象(參見(jiàn)附表),已更換各類卡件18塊,嚴(yán)重地威脅裝置的安全生產(chǎn)。對(duì)此,煉化公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,曾多次組織召開(kāi)專業(yè)技術(shù)分析會(huì),組織儀表及電氣等技術(shù)人員對(duì)整個(gè)系統(tǒng)詳細(xì)檢查,同時(shí)聯(lián)系了北京設(shè)計(jì)院 、陜鼓、美國(guó)TRICONEX公司、ELLIOTT公司,及施工單位中油一公司,于2000年6月召開(kāi)三天專業(yè)分析會(huì),分析故障原因。各單位一致認(rèn)為對(duì)接地系統(tǒng)及電源系統(tǒng)要進(jìn)行檢查、測(cè)試和整改。并于2002年裝置停工檢修期間進(jìn)行了徹底整改,耗資約30余萬(wàn)元。為保證生產(chǎn),公司成立技術(shù)攻關(guān)組,利用富士智能調(diào)節(jié)器及西門子S7-200PLC創(chuàng)建一套應(yīng)急系統(tǒng),保證在徹底整改前事故情況下緊急啟動(dòng)備機(jī)系統(tǒng)。
(審核編輯: 智匯小新)
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